Aplicación de metodología SMED para reducir tiempos de cambio en formato de la línea de embotellado Grupo Bebidas Refrigerantes S.A.
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Fecha
2018Autor(es)
Díaz Esquivel, Carlos Alberto
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La presente investigación consiste en la implementación de la metodología SMED, en la
compañía Grupo Bebidas Refrigerantes S.A, con el propósito de reducir los tiempos en cambio de
formato en la llenadora modelo H&K VF 72/14, de la línea de embotellado L-822.
Al realizar el diagnostico se encontró que existe un tiempo elevado en horas en el equipo al
realizar el cambio de formato
En vista de esta problemática se propone la implementación de la metodología SMED. Esta
metodología cuenta con una estrategia que hará posible la reducción en los tiempos del cambio de
formato hasta en un 42.22%, logrando reducir el tiempo en cambio de 1.5 horas a 0.87 horas,
reduciendo el número de actividades de 22 a 20 ítems.
Con la implementación de esta metodología hará posible un ahorro de 0.63 horas por
cambio de formato que se realicen en la llenadora, aumentando la disponibilidad de la máquina, lo
que significa que se programará mayor volumen de producción en todos los formatos. Al
implementar la metodología SMED en los meses de julio a diciembre, se incrementó un tiempo de
84.7 horas logrando producir 2,541,000 botellas, en total de ganancia de acuerdo a la venta del
producto según fabrica es de S/ 1,524,600.00 nuevos soles.
Incremento considerablemente la productividad de la llenadora en los meses de julio a
diciembre en un promedio de 97.47%, comparando con la productividad en los meses de enero a
junio antes de la implementación del SMED en un promedio de 95.44%.
Finalmente se concluye que esta mejora nos dará a conocer los beneficios que da al aplicar
la metodología SMED en la compañía Grupo Bebidas Refrigerantes S.A. El aumento más
significante es el aumento de productividad en el equipo, mayor volumen de producción y flexibilidad
en los cambios de formato, respondiendo a la demanda y exigencia de los clientes y consumidores.
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The present investigation consists in the implementation of the SMED methodology, in the
company Coolants Beverages Group S.A, with the purpose of reducing the time in change of
format in the filler model H & K VF 72/14, of the bottling line L-822.
When the diagnosis was made, it was found that there is an elevated time in hours on the
computer when making the format change
In view of this problem, the implementation of the SMED methodology is proposed. This
methodology has a strategy that will make possible the reduction in the times of the format change
up to 42.22%, managing to reduce the time in change from 1.5 hours to 0.87 hours, reducing the
number of activities from 22 to 20 items.
With the implementation of this methodology, it will be possible to save 0.63 hours per
change of format made in the filler, increasing the availability of the machine, which means that more
production volume will be programmed in all formats. When implementing the SMED methodology
in the months of July to December, a time of 84.7 hours was increased, producing 2,541,000 bottles,
in total, according to the sale of the product according to the factory, of S / 1,524,600.00 new suns.
Significantly increase the productivity of the filler in the months of July to December by an
average of 97.47%, comparing with the productivity in the months of January to June before the
implementation of the SMED by an average of 95.44%.
Finally, it is concluded that this improvement will make us aware of the benefits of applying
the SMED methodology in the company Coolants Beverages Group S.A. The most significant
increase is the increase in productivity in the equipment, greater volume of production and flexibility
in format changes, responding to the demand and demand of customers and consumers.
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Cita bibliográfica
Díaz, C. A. (2018). Aplicación de metodología SMED para reducir tiempos de cambio en formato de la línea de embotellado Grupo Bebidas Refrigerantes S.A. (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/15256
Materia
Colecciones
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